Analiza awarii: przetwornik ciśnienia MEMS
Zakres: krzemowe przetworniki ciśnienia MEMS (mostek piezorezystancyjny + ASIC) stosowane do pomiaru poziomu wody i detekcji zatorów. Zakres roboczy: 0–45 mH2O (0–441 mbar), nadciśnienie do 1 bar. Interfejs: I²C 100/400 kHz lub SENT 3 kHz, rozdzielczość 12–16 bit, Vdd=3,3 V. Filtry FW: IIR α=0,15, median 5pkt, okno diagnostyczne 15 min.
Objawy i kody błędów
- Fałszywe przepełnienia lub niedopełnienia (błąd poziomu ±7–15 mbar) zależne od temperatury.
- Skoki odczytu podczas pracy pompy spustowej i grzałki (sprzęganie EMI + wibracje).
- Wydłużony czas stabilizacji po starcie (> 10 s), sporadyczne time-outy magistrali.
- Kody:
E:PRS-40(niespójność krzywej P–t),E:I2C-21(NACK/timeout),W:TMP-06(kompensacja T niewystarczająca),W:FLT-02(filtr saturuje).
| Kod | Warunek zapisu | Skutek |
|---|---|---|
E:PRS-40 | |ΔP/Δt| < 0,25 mbar/s przy aktywnym napełnianiu ≥ 8 s | przerwanie cyklu, drenaż |
E:I2C-21 | ≥ 3 NACK/100 cykli odczytu @400 kHz | reset magistrali, retry ×2 |
W:TMP-06 | |Δoffset/ΔT| > 0,12 mbar/°C | korekta soft |
W:FLT-02 | |Praw−Pfilt| > 10 mbar przez ≥ 1 s | log ostrzegawczy |
Stanowisko i metodyka
Stanowisko: kolumna wodna 0–50 mH2O z precyzyjną skalą, wytwornica ciśnienia 0–600 mbar (0,1%), manometr referencyjny kl. 0,25, komora klimatyczna 20±1/60±1 °C, generator EMI 150 kHz–30 MHz, oscyloskop 200 MHz + sonda różnicowa. Procedury: kalibracja 6-punktowa (0/7/14/21/30/40 mH2O), test ramp 0→30 mH2O, test wibracyjny 10–14 Hz @ 0,6 g, kampania EMI z imitacją PWM grzałki i pompy.
| Parametr | Wartość ref. | Uwagi |
|---|---|---|
| czułość | 1,8–2,2 mV/V/kPa | mostek MEMS |
| ADC / SENT | 12–16 bit | LSB ≈ 0,08–0,20 mbar |
| τ pneumatyczne | 0,6–1,1 s | wężyk 3×5 mm, 0,6–0,9 m |
| PSRR toru | > 55 dB @100 kHz | zasilanie 3,3 V |
Wyniki i obserwacje
- Dryf temperaturowy offsetu: po rozgrzaniu do 60 °C offset wzrastał o +5,8…+9,7 mbar; regresja |Δoffset/ΔT|=0,14±0,03 mbar/°C →
W:TMP-06. Bez rekalibracji błąd poziomu osiągał +9–12 mbar. - Kondensacja i histereza pneumatyczna: w 8/27 próbkach wykryto kondensat w kubku pomiarowym i wężyku; różnica ramp up/down 6,2–9,1 mbar. Objawiało się to jako „martwa strefa” przy szybkim napełnianiu.
- EMI/przełączanie: praca grzałki i pompy (triak/PWM 10–20 kHz) generowała zaburzenia 200–600 kHz; |Praw−Pfilt| rosło do 12–18 mbar →
W:FLT-02. Niewystarczająca filtracja zasilania sensora (Cin=100 nF bez bulk). - Interfejs I²C/SENT: przy 400 kHz i pętli mas > 8 cm rejestrowano wzrost rise-time i losowe NACK →
E:I2C-21. Kanał SENT poprawny, ale podatny na jitter przy braku kwarcu MCU. - Zużycie ASIC/ESD: w 3 modułach obserwowano zwiększony szum wyjściowy (σ 2,1–3,4 mbar) i sporadyczne „zęby” co 25–40 ms; podejrzenie częściowego uszkodzenia wejścia wzmacniacza po zdarzeniu ESD.
LOG START [MEMS-PRS-25-241]
t[s] P_ref[mbar] P_raw[mbar] P_filt[mbar] T[°C] Bus Flags
0.0 0 +1.7 +0.8 22.4 I2C OK
18.2 176 171.3 168.5 23.6 I2C OK
41.5 176 186.9 179.7 24.9 I2C W:FLT-02
402.7 0 +8.6 +5.4 59.1 I2C W:TMP-06
417.9 220 238.1 230.6 59.7 I2C E:PRS-40
LOG END
Hipotezy przyczynowe (ranking)
- T-DRIFT: kompensacja temperaturowa ASIC niewystarczająca dla danego montażu/obudowy (priorytet: wysoki).
- UKŁAD POWIETRZNY: kondensacja i kompresja kolumny powietrza → histereza, opóźnienia, błędy ramp (wysoki).
- EMI/ZASILANIE: brak bulk 4,7–10 µF blisko sensora i słabe PSRR toru 3,3 V → podatność na PWM (średni/wysoki).
- INTERFEJS: pętle mas, zbyt duże RPU → flanki wolne, NACK/timeout (średni).
- ESD/ANALOG: degradacja wejścia wzmacniacza → szum i „zęby” Praw (średni).
Wycinek procedury serwisowej
- Odłączyć 230 VAC; odpiąć wężyk i osuszyć układ (sprężone powietrze < 0,5 bar, suchy filtr). Sprawdzić szczelność: 200 mbar, spadek < 5 mbar/60 s.
- Zasilanie sensora: dodać 100 nF + 4,7–10 µF (low-ESR) bezpośrednio przy pinach; PSRR @100 kHz ≥ 55 dB. Poprowadzić GND gwiazdą.
- I²C: RPU=3,3–4,7 kΩ, rise-time < 1,2 µs @400 kHz; pętla mas < 3 cm; w razie problemów przejść na 100 kHz lub SENT.
- Rekalibracja: 0/200 mbar w 25 °C i 55–60 °C; odchyłka offsetu docelowo ≤ ±3 mbar, błąd skali < 1,5%.
- Anty-EMI: ferryt 600 Ω@100 MHz na zasilaniu sensora, RC 100 Ω/1 nF na wejściu ADC (jeśli stosowane). Dystans i izolacja wibracyjna czujnika od pompy.
- Test końcowy: napełnianie 0→30 mH2O w 45 s; |błąd| < ±3 mbar, brak
E:PRS-40/E:I2C-21, |Praw−Pfilt| < 5 mbar.
Wnioski
Awaryjność przetworników ciśnienia MEMS w AGD wynika głównie z dryftu temperaturowego offsetu, histerezy układu powietrznego spowodowanej kondensacją oraz podatności na EMI/pulsacje zasilania. Po osuszeniu i uszczelnieniu toru, dołożeniu filtracji zasilania, korekcie I²C/SENT i rekalibracji 0/200 mbar uzyskano stabilność odczytu < ±3 mbar oraz eliminację E:PRS-40/E:I2C-21 w testach powtarzalnych.
Przypadki rekurencyjne kierować do jednostki lokalnej wraz z logami Praw/Pfilt, temperaturą oraz zrzutami z magistrali.